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鄂钢炼铁厂瞄准全国先进水平“对标挖潜”

http://www.yn56.com 2008-7-3 11:24:21 采编:cool  
 
    鄂钢炼铁厂“对标挖潜”取得丰硕成果:预计今年上半年实现铁产量119万吨,超目标10000吨;累计节约成本1200万元左右。其中,5月份该厂高炉经济技术指标大幅改善,入炉焦比359kg/t,比计划降低8kg/t,同比降低28kg/t;喷煤比140kg/t,比计划增加2kg/t,同比增加4kg/t。更为可喜的是,2、3号高炉焦比分别达331kg/t和330kg/t,喷煤比分别达161kg/t和170kg/t,焦比和煤比均创历史纪录,并双双跃居全国同类型高炉先进水平。

    5月份是该厂今年以来不断改善经济技术指标的一个缩影。

    今年以来,炼铁厂以党的十七大精神为指导,以科学发展观统领全局,面对内外部各种困难,自我加压,紧紧围绕“品种效益年”活动主线,瞄准全国同类型企业先进水平加大“对标挖潜”力度,促进了高炉增铁降耗,降成本工作取得了历史性突破。

    (一)

    进入2008年,炼铁厂生产经营面临新的挑战,困难无处不在。一方面,公司下达了新的更高目标,全年生铁产量236万吨,入炉焦比367kg/t,其中入炉焦比与上年相比陡降了21kg/t,这样的降幅是前所未有的。另一方面,高炉生产所需的原燃料依然紧缺,焦炭质量和矿石品位不但没有提升,反而在去年的基础上有所下降。

    (二)

    走进炼铁厂各高炉值班室,墙上张挂的“全国同类型高炉经济技术指标排名对比表”格外引人注目,成了值班室一道亮丽的风景。职工们说:“每每看到这张表,就更加直观地看到了存在的差距,就有一种无形的压力鞭策自己不断努力”。

    改善经济技术指标,高炉稳定顺行是前提。为确保高炉稳定顺行,炼铁厂全面强化了生产过程管理。在原燃料上,加强信息沟通,做好炉料筛分,做到净料入炉;在工艺操作上,严格操作纪律,统一三班操作,杜绝炉内外事故;在设备管理上,狠抓点检、定修制度落实,最大限度地减少设备事故发生,降低高炉休风率。元月份,50年一遇的冰雪天气导致原燃料供应紧张、品种不全、质量下降,炼铁职工想尽办法使高炉生产得以维持。4月份,高炉先后经历了三次外部原因导致的停电、停水事故,在干部职工的共同努力下,炉况均得到较快恢复。在屡次突发事故处理过程中,各级领导干部都始终冲锋在前,广大职工争先恐后,场面十分感人,炼铁干部职工团结协作精神和吃苦耐劳精神得到最好诠释。

    各高炉工段结合生产实际,纷纷采取有效措施创一流。2号高炉进一步细化、量化炉内操作参数,控制炉温、碱度,使生产保持了稳产高产;3号高炉注重在操作上下功夫,通过高度统一三班操作,做好上、下部调剂,控制铁口深度,使高炉保持长期稳定。4月份,3号高炉在经历了三次意外停电、停水事故前提下,入炉焦比仍达359kg/t,喷煤比168.38kg/t,入炉焦比在全国同类型高炉中名列第二,喷煤比首次在鄂钢各高炉中突破160kg/t整数关,在全国同类型高炉中名列第四,实现了新的飞跃。

    (三)

    技术创新是炼铁厂“对标挖潜”的“法宝”,也是克服高炉生产中各种困难勇创一流的“法宝”。今年以来,炼铁高炉生产环境比以往任何时候都要恶化,困难种种:在原燃料方面,供应持续紧缺、质量持续波动;在高炉自身方面,计划检修频繁,几座高炉相继停炉、开炉。与此同时,高炉意外停电、停水事故频发。所有这些,不光影响产量,更影响到经济指标的改善。

    技术创新的作用在关键时刻得以充分体现。今年以来,炼铁厂进一步加大了技术创新力度,成立了以厂长任组长的技术创新领导小组,建立完善技术创新激励机制,各工段相继成立了技术创新小组,全厂干部职工技术创新热情被空前激发出来,技术创新成果精彩纷呈。4号高炉风口面积进行调整后,缩小了进风面积,使煤气利用率明显提高;针对1号高炉状况,探索合理的操作制度,保证了炉况的稳定;2号高炉将每批矿由原来的15.6吨提高到现在的16吨,使设备潜能得到充分发挥;3号高炉加强炉温控制,保持了炉况长期稳定。焦炉煤气掺烧技术全面使用后,各高炉风温分别提高了50~100℃。

    艰辛努力终得回报,炼铁高炉与全国同类高炉先进水平差距越来越小 (续)

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